隨著我國環(huán)保要求的逐漸提高,火電超低排放工作進(jìn)展迅速。各大型燃煤火電企業(yè)對鍋爐進(jìn)行脫硫、脫硝、除塵裝置的建設(shè)和改造,脫硫脫硝發(fā)展迅速,技術(shù)工藝逐漸成熟,但在自動調(diào)節(jié)上仍有大量問題存在,極易造成環(huán)保超標(biāo)。本文提供一種基于質(zhì)量平衡模式的電廠 SCR脫硝系統(tǒng)噴氨自動調(diào)節(jié)方法,能自動將出口 NOx 排放控制在一定范圍內(nèi)。
SCR工藝的基本原理為:在催化劑作用下,向適當(dāng)溫度( 約280 ~ 420℃ ) 的煙氣中噴入氣氨,氣氨與煙氣中 NOX發(fā)生化學(xué)反應(yīng),將 NOX還原成 N2和 H20,達(dá)到脫硝的目的。
1 改造前存在問題
隨著新的排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施,燃煤電廠目前現(xiàn)有的的脫硝噴氨自動控制系統(tǒng)的兩種控制模式( “濃度模式”和“效率模式”) ,已經(jīng)完全不能滿足運(yùn)行人員的需求。脫硝噴氨只能改為手動控制調(diào)節(jié)門開度,其調(diào)整完全依賴于運(yùn)行人員的經(jīng)驗(yàn),合格達(dá)標(biāo)和經(jīng)濟(jì)性很難平衡,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)和調(diào)整不及時將造成出口NOx 值超高越線,各種不確定因素的存在給系統(tǒng)的正常運(yùn)行造成了隱患。
2 原因分析
1) 噴氨自動無論是“濃度模式”還是“效率模式”,其調(diào)整存在滯后,當(dāng)出口已經(jīng)反應(yīng)出來了,噴氨自動系統(tǒng)才進(jìn)行調(diào)整。
2) 供氨壓力不平穩(wěn),波動范圍較大。以本公司為例,供氨壓力在 0.2MPa~0.245MPa 波動。
3 基于質(zhì)量平衡模式的脫硝系統(tǒng)噴氨自動調(diào)節(jié)
基本思路:先根據(jù)鍋爐脫硝反應(yīng)器入口氮氧化物濃度、煙氣量( 一般煙氣量測點(diǎn)不準(zhǔn)可用總風(fēng)量代替) 、脫硝反應(yīng)方程式等計(jì)算出脫硝需要的噴氨質(zhì)量,再根據(jù)排放出口的氮氧化物濃度進(jìn)行修正,最終得出需求的噴氨量。同時設(shè)置人工偏置調(diào)整回路,使運(yùn)行人員能在不切除自動情況下對噴氨量進(jìn)行修正。
3.1 噴氨量計(jì)算
( 1) 取 A、B 側(cè)入口 NO( mg/Nm3) 計(jì)算均值,并轉(zhuǎn)換成體積濃度。通過下列公式轉(zhuǎn)換成體積濃度:
NO 體積濃度( ppm) = NO 質(zhì)量濃度 / 1.34
( 2) 計(jì)算 CNOX體積濃度,并求得 CNO2質(zhì)量濃度。
鍋爐排放的煙氣中的氮氧化物統(tǒng)稱為 NOX,主要成分為NO 占 95%和 NO2占 5%。氮氧化物的排放標(biāo)準(zhǔn)以標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),干煙氣,6%O2,NO2計(jì)。
CNOX體積濃度=NO 體積濃度( ppm) /0.95;
CNO2體積濃度=CNOX體積濃度* 0.05;
CNO2質(zhì)量濃度=CNO2體積濃度* 2.05。
( 3) 脫硝效率計(jì)算:
取 A、B 進(jìn)口 6%NO2( mg/Nm3) 計(jì)算平均濃度、總出口排放濃度計(jì)算效率。
ηnox=[進(jìn)口 6%NO2( mg/Nm3) -出口 6%NO2( mg/Nm3) ]/進(jìn)口 6%NO2( mg/Nm3) * 100
( 4) 氨氮摩爾比( M) :
M 是實(shí)際脫硝效率及氨逃逸后的氨消耗量與 100% 脫硝效率時理論氨耗量的比值。
取效率、氨逃逸率、CNO( mg/Nm3) 、CNO2( mg/Nm3) 按下式計(jì)算氨氮摩爾比。
ηnox———脫硝效率,γa———氨逃逸率( 取 3%進(jìn)行計(jì)算)
( 5) 實(shí)態(tài)煙氣轉(zhuǎn)標(biāo)態(tài)體積比值計(jì)算:
T實(shí)( K) ———脫硝入口平均溫度。
P實(shí)( Ka) ———空預(yù)出口二次風(fēng)壓。
( 6) 實(shí)態(tài)風(fēng)量體積計(jì)算:
實(shí)態(tài)風(fēng)量體積=實(shí)際總風(fēng)量* 1000/0.5881( 密度)
( 實(shí)際總風(fēng)量為一、二次風(fēng)量之和。)
( 7) 標(biāo)態(tài)風(fēng)量體積:
Vq標(biāo)態(tài)風(fēng)量體積=實(shí)態(tài)風(fēng)量體積/實(shí)態(tài)轉(zhuǎn)標(biāo)態(tài)體積比值
( 8) 實(shí)際脫硝效率及 3%氨逃逸情況下所需氨耗量計(jì)算:
3.2 修正計(jì)算的耗氨量
( 1) 根據(jù)鍋爐氧量修正,修正函數(shù)為 f1( X) ; 見下圖。
( 2) 根據(jù)排放的 NOx 濃度對噴氨量進(jìn)行修正,修正函數(shù) f2( X) 。
4 優(yōu)勢和實(shí)施效果
( 1) 結(jié)合總風(fēng)量的變化和脫硝反應(yīng)器入口濃度的變化,可以最大程度的預(yù)判噴氨量,提前進(jìn)行調(diào)整。
( 2) 因?yàn)榭刂频氖菄姲钡馁|(zhì)量流量,因此可以消除供氨壓力變化帶來的影響。
( 3) 能將環(huán)保出口 NOX平穩(wěn)控制在 35-42mg/Nm3之間,解決了脫硝噴氨自動調(diào)節(jié)品質(zhì)不能滿足需求的問題。減輕集控人員調(diào)整負(fù)擔(dān)。
( 4) 直接經(jīng)濟(jì)效益: 萬度電噴氨量比去年下降 0.26kg/萬Kwh,全年可節(jié)約液氨 73 噸左右,合計(jì) 24 萬元左右。
( 5) 間接經(jīng)濟(jì)效益:
a.每年可減少因 NOx 超標(biāo)排放罰扣電費(fèi)上百萬元。
b.逃逸氨量減少,緩解空氣預(yù)熱器的冷端形成硫酸氫銨堵塞問題,提高一二次風(fēng)溫。
( 6) 間接經(jīng)濟(jì)效益:
a.保證脫硝不超標(biāo),不扣罰脫硝電價(jià)。
b.逃逸氨量減少,緩解空氣預(yù)熱器的冷端形成硫酸氫銨堵塞問題,提高一二次風(fēng)溫.
脫硝氨逃逸一體化在線監(jiān)測系統(tǒng)(TK-1100型)是由山東新澤儀器有限公司公司榮譽(yù)出品,為了防止逃逸掉的氨氣造成資金的浪費(fèi),環(huán)境污染;氨逃逸將腐蝕催化劑模塊,造成催化劑失活(即失效)和堵塞,大大縮短催化劑壽命;逃逸的氨氣,會與空氣中的SO3生成硫酸氨鹽(具有腐蝕性和粘結(jié)性)使位于脫銷下游的空預(yù)器蓄熱原件堵塞與腐蝕;過量的逃逸氨會被飛灰吸收,導(dǎo)致加氣塊(灰磚)無法銷售等危害而研制而成的;lm