(1)蒸發(fā)冷卻塔的雙介質(zhì)噴槍前的噴嘴易堵塞霧化噴嘴出口,可能導(dǎo)致蒸發(fā)冷卻器該區(qū)域降溫效果差,其余噴嘴噴水量加大,水霧化效果變差(主要體現(xiàn)在水霧化粒徑變大,需更多的蒸發(fā)停留時間);若問題噴槍數(shù)量占比過大,長時間運行可能產(chǎn)生的后續(xù)問題有:粗灰變潮、蒸發(fā)冷卻塔內(nèi)壁局部區(qū)域易掛灰、蒸發(fā)冷卻塔除塵效果變差,增大后續(xù)電除塵器的除塵壓力。同時蒸 發(fā)冷卻塔的雙介質(zhì)噴槍的尾部供水管內(nèi)壁附著大量的層灰白色的水垢。較為嚴(yán)重的地方水垢幾乎堵塞了3/4的管道截面。如圖2。
噴水管路堵塞,導(dǎo)致在噴頭處水壓偏低,長時間運行,可能發(fā)生堵塞問題。
(2)轉(zhuǎn)爐配套電除塵器的入口煙道120°彎頭處積灰嚴(yán)重,電除塵入口爬坡段煙道出口積灰嚴(yán)重,積灰時間長,表面已經(jīng)硬化。整個灰堆約占截面的20%左右,積灰點至電除塵器入口水平段煙道(約3m)內(nèi)部干凈,無積灰問題。
根據(jù)現(xiàn)階段實際吹氧量60000Nm3/h,蒸發(fā)冷卻器出口計算煙氣流量223500Nm3/h,當(dāng)電除塵入口煙氣溫度為160~180℃時,電除塵器入口DN2400煙道內(nèi)煙氣流速在21.8~22.4m/s,對于轉(zhuǎn)爐一次除塵管道設(shè)計,該流速為合理設(shè)計值。分析煙氣在爬坡管道出口,局部煙氣可能分布不均,導(dǎo)致部分大顆粒粉塵沉積,時間長了,灰積成堆,表面硬化,將加劇這個問題。常規(guī)采取的主要方式為定期清理,我們采取增加一路氮氣自動吹掃管路,在吹煉末期自動吹掃20秒左右,其中氮氣吹掃口與煙氣逆向吹掃。
(3)在現(xiàn)場檢查過程發(fā)現(xiàn),在經(jīng)過連續(xù)機械振打清灰后,第1電場的許多陽極板上仍然附著的很多灰粉,陽極板局部區(qū)域產(chǎn)生反電暈問題,影響除塵效果??蚣苌系年帢O線的上端脫開或斷線,可能引起電場內(nèi)拉弧放 電及電場短路,需利用檢修機會取出。個別陽極板的機械振打,個別錘頭及砧子已錯位或偏心,導(dǎo)致該列陽極板未能有效清灰。
我們采取的的措施是利用檢修計劃,檢查陽極板振打裝置是否正常工作,針對振打錘子及砧子,進行校正,并結(jié)合大修機會進行徹底清理或更換新的陽極板。
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