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技術教程

水泥企業(yè)環(huán)保檢查CEMS煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)問題分析及整改建議
銷售經理孔經理全國熱線:400-050-3910時間:2019-12-05 10:44瀏覽次數:

通過幾次環(huán)保部門對水泥企業(yè)CEMS檢查中的問題,結合水泥企業(yè)工藝工況和CEMS測量、采樣過程進行分析,現將分析情況分享如下,以下分析僅針對所檢查的水泥企業(yè),如無行業(yè)共性,以下問題及分析僅供參考。

 

 某水泥廠建有2條2500t/d的回轉窯熟料生產線,治理設施采用SNCR+布袋除塵方式,現場安裝有抽取式冷干法CEMS,分析儀采用紫外差分原理,預處理為分水器+壓縮機冷凝器+過濾器,SO2量程為100ppm(286mg/m3),NOx量程400ppm(820mg/m3),現場檢查內容:查看運維記錄、查看歷史數據、查看伴熱管線加熱溫,冷凝溫度及采樣管路鋪設連接情況、通標氣響應情況。

 

一、檢查內容及步驟

1、采樣點位及管線鋪設情況檢查:檢查人員現場目測采樣點位置滿足"前四后二"

的要求,采樣管線鋪設未進行固定,采樣管線隨風擺動,進入站房處存在U型,采樣管線安裝鋪設不規(guī)范。

2、運維記錄:現場查看運維記錄,發(fā)現運維記錄只有日常巡檢記錄、校準記錄,其

余記錄缺失,且巡檢和校準工作未按規(guī)定的周期進行,運維工作給檢查人員留下不良印象;

3、檢查設備參數:檢查采樣管線加熱溫度設置為120℃,加熱溫度顯示118-121℃之

間,冷凝溫度4℃,采樣泵工作正常,采樣流量1L/min,打開機柜后門發(fā)現機柜內積灰嚴重,伴熱管線至汽水分離器間的管路及汽水分離器中存在大量的液態(tài)水滴。

    4、查看歷史數據:現場查看歷史數據發(fā)現二氧化硫濃度一直在8mg/m3以下,存在停產情況,復產后二氧化硫和氮氧化物未發(fā)生超標異常的情況,軟件后臺未進行加密,查看折算公式發(fā)現設置了“停爐模式”,啟動條件為氧量大于18%時過量空氣系數為1.9進行折算計算。

 

5、標氣測試:現場要求運營人員通SO2標氣(95mg/m3)測試,運營人員不知道怎么

通氣測試,要求將采樣管線拔掉通入95mg/m3 SO2標氣,通氣五分鐘,SO2數據在0- 4ppm,NOx數據在0-3ppm,O2數據在0-0.3%;運營人員將標氣直接通入分析儀測量SO2:32.6ppm,NOx:1ppm,O2:0.2%,數據在誤差范圍內;采樣預處理系統(tǒng)存在問題吸附SO2,在線監(jiān)測設備不正常運行。

預處理入口標氣測試

直通分析儀氣測試

 

  

    二、檢查存在的問題:

    1.SO2量程設置為100ppm,排放標準為50mg/m3,設備量程設置過大;

    2.氣水分離器中存在大量液態(tài)水,采樣管路中存在液態(tài)水;

    3.CEMS系統(tǒng)測量數據失真,采樣管路拔掉通95mg/m3SO2標氣顯示2ppm;

    4.分析儀顯示NOx,量程0-400ppm,實際為0-400ppmNO,NOx排放標準為260mg/m3,NOx量程設置過大;

    5.采樣探頭內油漬較大,采樣管線鋪設不符合規(guī)范;

    6.現場運維記錄不齊全,校驗未做,運維人員技術水平較差;

    7.未經許可設備使用停爐模式,且停爐判斷條件和設置不符合要求;

  

    三、問題分析:

    1、SO2/NOx量程過大,為企業(yè)采購設備為常規(guī)設備,主要原因為企業(yè)選型不當造成,其中可能存在企業(yè)不懂,只考慮價格因素的情況。

    2、管路中存在液態(tài)水、運維記錄缺失、采樣探頭濾芯油漬較大、停爐模式的設置,主要為運維單位為按要求規(guī)范開展運維工作,主要責任在運維單位和運維人員。

    3、經預處理標氣測試無響應的問題,現場查看分析柜及預處理系統(tǒng),發(fā)現采樣管線溫度設置正常,制冷器溫度正 常,煙氣經采樣管線后進入分水器進行初步除水,再經制冷器深度除水,設備具備自動反吹功能,壓縮空氣經采樣管線對探頭進行吹掃;機柜內設備積灰嚴重說明長時間無設備維護,反吹壓縮空氣內含水較大,分水器體積較大,內壁附著大量水珠,無排水設施,排水隨煙氣進入制冷器經蠕動泵排出;日常運行因煙氣中SO2濃度較低,SNCR脫硝煙氣中氨逃逸濃度較大,SO2被分水器中水和氨吸收,故長期無超標數據,通入95mg/m3 SO2標氣同樣被水吸收,造成響應數據為零的情況。 

 

 

四、整改建議:

    1、更換分析儀為低量程分析儀,建議采用具備雙量程切換的分析儀,以滿足不同工況下測量準確性的要求。

    2、對采樣管線進行固定,采樣管線應鋪設橋架或者線槽,防止出現U型,在采樣管線中形成水的吸附。

    3、對預處理系統(tǒng)進行升級改造,去掉汽水分離器,在氨逃逸較小的情況下,加裝磷酸滴定裝置抑制水對SO2吸附;在氨逃逸較高的情況下,在原位加裝固態(tài)除氨器,降低氨的影響吸附;在濕度較高、氨逃逸較大的情況下,預處理改造為原位式滲透除水方式。

   4、企業(yè)加強對第三方運維單位運維工作的監(jiān)督,督促運維單位按時、按規(guī)范、按要求對在線監(jiān)測設備進行維護,保證在線監(jiān)測數據準確有效。
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